从卖面粉,到卖设备,再到卖服务,薛从福用行动一步步提升食品加工生产水平——
“三级跳”,“跳”出食品好味道
东南网11月29日报道(福建日报记者 张辉 通讯员 郭碧燕)
党的十八届五中全会提出,培育发展新动力,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,激发创新创业活力,推动大众创业、万众创新,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。
10月29日,第二届福建省青年创新创业大赛落幕。在南靖创业的“福清哥”薛从福,凭全自动蒸三明治蛋糕生产解决方案,获第一名。事实上,该项目早已在盼盼、好彩头等国内一线食品企业落户投产。最近,菲律宾最大的食品企业正与他洽谈设备引进事宜,这或将促成漳州首次出口智能自动化食品机械设备。
“该生产线拥有1项发明、8个实用新型技术专利。”福建焙之道食品有限公司董事长薛从福说,他不仅卖设备,还卖服务,“我们为客户提供全套技术解决方案,不仅解决技术瓶颈,更解决长久以来行业恶性竞争的问题。”
从卖面粉到卖设备,再到卖服务,入行20年的薛从福,经历过食品行业的繁荣,也深知其背后暗流涌动。他一直有一个愿景:通过创新,改造食品行业。
卖面粉者的转型
卖面粉出身的薛从福,在食品行业内当了10多年的原料供应商,足迹遍及福建、北京、河南等地。其间,他见识到福建食品业的兴盛。“2006年开始,以达利、盼盼、好彩头为代表的福建食品企业,开始崛起并向全国进军,国内近一半的大型食品企业都发端于福建。”
然而,繁荣背后,危机隐现。“食品行业创新乏力,跟风模仿现象普遍,同质化与产能过剩并行,企业之间大打价格战,最终把行业做烂了。以曾热销的磨堡蛋糕为例,不少中小企业互相压价,最便宜时一箱只卖23元,订100箱送5箱,远低于同类产品70多元售价。”薛从福表示,低价销售必然伴随着产品品质的降低,最终消费者用脚投票,企业发展后继无力。
薛从福的担忧,得到印证——经历了几年的繁荣后,福建食品行业由盛转衰。以拥有百亿食品工业产值的龙海市为例,当地业内人士称,去年以来,龙海三分之一的食品企业停产或关停,大部分中小食品企业一个月开工不足10天。
“食品行业不能仅靠薄利多销,而要不断创新,不断提高生产效率和产品品质,才能实现长远发展。”2012年,怀揣着改造食品行业的愿景,他从河南回到福建,并在食品与机械加工业基础深厚的南靖,先后创办焙之道食品、漳州金钥匙机械、福建亿焙机械等3家公司。
卖设备者的攻坚
2013年,泉州一家大型食品企业决定推出新品,重金购进的自动化设备却出现注浆连贯性不足、成品脱模难度大等问题。作为合作伙伴,薛从福与工程师在50℃高温的车间内帮助对方检修设备,并提出解决方案。
这次经历让他认识到国内设备水平与国外的差距。“欧洲食品行业自动化水平达80%,国内自动化水平远远不够,而进口设备动辄数千万元的价格也让中小企业吃不消。”
改造食品行业,从设备创新开始。薛从福开始投身国内尚不成熟的食品智能数控设备行业。
当年8月,他决定研发自动化蒸三明治生产线。然而,国内外并无可借鉴的经验。
三明治坯体高水分、高水活度,如何通过生物保鲜技术实现保湿抗氧化?在近半年的研发过程中,他和技术团队每天都泡在车间里。其间,他们不断改进配方和工艺,做了不下100次试验。“用来做试验的鸡蛋成卡车成卡车地运来,每月购进的鸡蛋多达20吨。”在试验阶段,为获取准确的数据,技术团队常是36个小时连轴转。
配方问题迎刃而解后,设备和工艺的结合又成了难题。“由于工艺设备不匹配,生产出来的蛋糕片易起泡,我们不断修改炉膛的高度、光度、角度等数据,以寻找工艺和机械的最佳结合点。”他说,技术攻关过程中,多套设备因不合格而报废,200多万元打了水漂。
半年后,全球首条蒸三明治生产线终于面世。“生产线采用PLC控制系统,以集成化的数控技术控制浆料的预拌效果、输送速率、蒸制温湿度,生产10吨产品仅需4个人。”薛从福表示,在2015年的成都糖酒会上,新品一炮打响,一时间订单纷至沓来。目前,订单已安排到明年2月。
卖服务者的努力
改造食品行业,光是设备创新还不够。“一方面,不少设备企业为卖设备而做设备,并未考虑到生产工艺与设备是否匹配,食品企业往往要花大量的时间调试;另一方面,食品企业产品同质化与恶性竞争问题仍制约着行业的健康发展。”因此,薛从福决定引入“交钥匙工程”,“从配方、工艺到机械,为每家蛋糕企业量身定制不同的产品”。
按他的设想,作为服务商,他将为食品企业提供全套解决方案。“我们通过了解客户需求,对症下药。产品设计、配方、原料,生产线的生产、安装、调试,乃至生产车间水电气规划,我们都能提供。”
为实现该目标,他没少下功夫,通过参加行业技术交流活动,结识了众多国内食品行业的技术人才,并将其招致麾下,技术后盾强大。此外,他还组建顾问团队,团队成员来自欧美等地。“我们把国外的先进经验和技术引入国内,并结合国内市场进行本土化改造。”
去年,盼盼集团与薛从福合作研发新品。在完成产品和设备研发后,薛从福团队并不急着交付设备,而是在自己的厂房进行多番调试。“我们专门申请400千伏安的变压器,斥资数十万元,对设备进行调试,不把问题留给客户。”在调试过程中,他发现成品存在黏模问题。为此,技术人员熬了几个通宵,调配出专用脱模油,实现高效脱模。设备交付后,团队还对客户的员工进行培训。“我们手把手地培训,白班教完教晚班,直到盼盼的员工能高效地进行新品生产为止。”
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